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軸承知識

某廠通風閥未開高壓缸悶缸運行造成轉子損壞事故分析

2021-08-17

一、故障概述

某電廠600MW機組汽輪機為日本日立機組,為亞臨界,一次中間再熱,單軸,三缸四排汽,沖動凝汽式。設計額定功率為600MW,汽輪機總級數(shù)為42級,高壓轉子有9級,其中級為調(diào)速級,中壓轉子有5級,低壓轉子有 2×2×7級。汽輪機采用高中壓缸合缸結構。

9:15汽機次沖轉,采用中壓缸方式,經(jīng)過200RPMZ小摩擦檢查和中速暖機,14:26汽機定速 3000rPM,機組Z大軸振36μm ,Z高瓦溫87.1℃。機組定速后進行了潤滑油壓力調(diào)整,事故潤滑油泵聯(lián)啟試驗,就地和主控打閘試驗,閉鎖閥閉鎖試驗,主跳閘電磁閥試驗,DEH在線試驗及推力瓦磨損試驗,然后開始電氣試驗。20:06“高壓缸排汽金屬溫度高”動作,汽機跳閘。停機后,對引起高排溫度高跳機的原因進行了檢查,發(fā)現(xiàn)是因CV1關閉行程開關未正確閉合,引起通風閥關閉,造成高壓轉子悶缸運行所致。

悶缸發(fā)生后,甲方、調(diào)試方、建設單位、日立方對悶缸情況進行了分析,對日立提供的通風閥邏輯作了進一步確認,確認是由于機組遠方打閘試驗時,CV1閥門已關閉(該閥門在電調(diào)操作畫面上的反饋指示已到0),但關閉節(jié)點沒有回來,導致高壓缸通風(也稱VV)閥非正常關閉,引起的高壓缸悶缸。經(jīng)分析,未發(fā)現(xiàn)悶缸運行對機組造成根本性損壞,遂決定機組繼續(xù)試運。

3月16日16:47汽機第二次沖轉,為中壓缸方式的溫態(tài)啟動,1700r/min過Z小臨界時#2瓦軸振曾達14絲,當時認為汽封可能有碰磨,漸漸振動又恢復正常。定速后#2瓦振動由7.4絲慢慢降到4.4絲,隨即進行發(fā)電機短路試驗、發(fā)電機空載試驗、發(fā)/變組短路試驗 (缺高廠變)、勵磁系統(tǒng)閉環(huán)試驗等電氣試驗,進行了潤滑油壓調(diào)整,完成變油溫試驗、變真空試驗、旁路擾動試驗,3月17日16:12正常停機,鍋爐進行蒸汽嚴密性試驗,安全閥整定等工作。

其后根據(jù)調(diào)試工作安排,又進行了兩次沖轉,完成了升壓站電氣試驗、超速試驗等試驗工作,但負荷根據(jù)需要一直未超過450MW。

4月16日進行機組大負荷試運。試著將負荷由450MW升至600MW,此時調(diào)節(jié)級壓力13.858MPa,一抽壓力6.888MPa,GOVSET98%,CV1,CV2,CV3都全開,CV4開度至56% ,發(fā)現(xiàn)機組出力受阻。由于空預器非金屬膨脹節(jié)漏熱風直吹電機動力電纜導致溫度升高,4月16日14:44 正常計劃停機處理缺陷。

發(fā)現(xiàn)機組出力受阻后,在現(xiàn)場進行了多次查找和分析工作,基本排除了由于系統(tǒng)問題引起高壓缸效率嚴重下降,出力不足且阻力增大的可能。結合次開機曾發(fā)生高壓缸悶缸運行的現(xiàn)象,決定對高壓缸開缸檢查,5月2日高壓缸揭開后發(fā)現(xiàn),高壓缸轉子的4、5、6、7、8級損壞嚴重,遠遠超出了預期的想象。經(jīng)與日立公司協(xié)商,決定更換機組高中壓轉子和高壓隔板。5月19日#1機組高壓缸搶修工作結束。影響調(diào)試工期30天。

二、原因分析

1、汽機次沖轉做機組遠方打閘試驗時,CV1閥門已關閉(該閥門在電調(diào)操作畫面上的反饋指示已到0),但關閉節(jié)點信號沒有回來,導致高壓缸通風(也稱VV)閥非正常關閉,引起高壓缸悶缸,鼓風摩擦產(chǎn)生熱量造成高壓轉子過熱損壞。

2、調(diào)試人員及運行監(jiān)視人員沒有及時發(fā)現(xiàn)高壓缸通風閥不正常狀態(tài),使汽機在故障狀態(tài)下長時間運行。造成設備損壞。

三、防范措施:

1、機組調(diào)試期間,調(diào)試措施應針對具體工作所涉及的操作,列出相應的危險點監(jiān)控措施,有關技術管理人員與操作人員應認真學習。

2、業(yè)主、監(jiān)理與建設單位應加強協(xié)調(diào),從采購、保管、安裝環(huán)節(jié)把好關,確保設備動作可靠性,尤其是重要的,涉及機組安全運行的熱工保護接線和位置開關、流量計、壓力開關等環(huán)節(jié),必須保證可靠性。

3、做好生產(chǎn)準備期間運行人員技術培訓工作,提高操作人員業(yè)務素質(zhì);運行人員應熟練掌握機組熱工聯(lián)鎖、保護邏輯與定值,能夠及時發(fā)現(xiàn)故障苗頭并采取正確及時的措施。

(來源:火電廠技術聯(lián)盟)

(圖文無關)

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